节能EC风机墙改造,一年回收成本
应用场景
位于苏州的某薄膜生产商,是世界上专业的工业产品制造商。
在生产过程中,中间膜的含水量会直接影响到夹层玻璃的很多关键性能,所以必须严格控制湿度,使产品性能都控制在安全标准范围内。
在经过蒙特高效转轮除湿后,干燥空气由AHU送至各个生产车间和冷库。为了完善室内空气处理的整体解决方案,我们针对客户痛点,对AHU送风环节进行了优化。
改造前:皮带风机的痛
客户原有的多台AHU系统均为老式皮带传动风机,能耗高、效率低、稳定性差,还需定期停机更换皮带及轴承添加油脂,电机出现故障后会导致AHU系统不能正常工作,延误生产。
蒙特定制不间断生产节能解决方案
了解客户的困境后,我们安排工程师对客户现场的AHU进行了风机能耗检查,风量风压测量,获得实际测量数据后我们经过节能报告分析,向客户提供了符合不间断生产的节能解决方案——蒙特专属节能风机墙改造,用Modbus通讯控制6台Munters Plug Fan,实现0-100%无极调节风量。
改造后:高效、稳定、可靠
# 高效
能耗高、效率低
风机墙大大降低能耗,
预计年节约电费6万元。
# 稳定
稳定性差,电机出现故障后会导致AHU系统不能正常工作,延误生产。
风机墙6台风机并联,任何一台有故障不影响AHU送风。当一台风机出现故障无法正常工作时,可以提高其余风机的转速,继续保持工况要求的风量运行。
# 可靠
总成一体,可以避免因皮带、轴承、电机等传动部件失效而导致故障。
节能数据详解——投资回报期13个月
经过详细的改造前后数据测量,我们获得了真实的现场能耗变动情况。
相比变频运行电流节能33%,相比额定运行电流节能44%。
☑ 电流减小:
节省20A。原81%变频负载运行电流57A ,现运行电流37A。
☑ 功率节省:
节省功率7600W(380V×20A)
☑ 电费节约:
7.6KW×0.9元×24h×365T= 59918元
☑ 投资回报:
约13个月(一年零一个月)
改造前后能耗对比
改造前
改造后
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